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【公司信息】:
公司創(chuàng)建于2005年,是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的專業(yè)汽車音響生產(chǎn)企業(yè),公司位于江門市江海區(qū)五邑路438號工業(yè)區(qū),交通便利,地理位置優(yōu)越,與邦民制藥和金鈴毗鄰,廠房占地面積5000多平方米,擁有數(shù)字化的辦公大廳,公司先后引進(jìn)先進(jìn)的ERP管理系統(tǒng)和通過ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證,在行業(yè)里屈指可數(shù)的現(xiàn)代化生產(chǎn)車間;曾多次受到國內(nèi)外客戶的一致好評,公司車載音響年生產(chǎn)能力60萬臺,產(chǎn)品涵蓋汽車影音GPS導(dǎo)航系統(tǒng),車載DVD、CD碟片播放器,車載MP5、車載MP3、車載卡帶機(jī)等,遠(yuǎn)銷全球。
公司秉持著 "客戶至上,誠信為本,義利相濟(jì),財富增值" 的理念,致力于為客戶提供高科技產(chǎn)品,與用戶一起發(fā)展壯大。
【行業(yè)類型】: 電子行業(yè)
【項(xiàng)目背景】:
1.流水線上的產(chǎn)品流向不是直線,而是對面或反向流動;
【咨詢模塊分析】: 精益生產(chǎn)
【解決策略】:
一、邦有道管理顧問進(jìn)行現(xiàn)狀分析
1.實(shí)施前的工作習(xí)慣:
知道流水線效率不高、測試合格率低的問題,但是卻沒有統(tǒng)計生產(chǎn)效率、測試合格率的準(zhǔn)確數(shù)據(jù);也不知道低到什么程度!
2.實(shí)施后新的做法:
統(tǒng)計分析2011年6月份:
(1)DVD小時產(chǎn)量僅85臺;卡帶機(jī)小時產(chǎn)量僅100臺;U盤機(jī)小時產(chǎn)量僅160臺;
(2) KB版測試合格率僅91.65%。
二、分析主要原因
1.實(shí)施前的工作習(xí)慣:
管理人員對生產(chǎn)效率低、測試合格率低的原因,大致都知道,但沒有具體的分析,也沒有采取具體措施,也沒有跟進(jìn),導(dǎo)致,最終問題也不了了之,漠視問題的存在。
2.實(shí)施后新的做法:
組織管理人員進(jìn)行討論,分析總結(jié)主要影響因素:
(1)無人統(tǒng)籌、組織流水線的改造;現(xiàn)場管理人員對流水線改造的基礎(chǔ)相對薄弱,不知從何入手;
(2)產(chǎn)前準(zhǔn)備不充分,工裝夾具、排拉不匹配,導(dǎo)致工序工時不平衡
(3)計劃粗放、無序,物料不配套供應(yīng);造成待料停線; 、;
(4)現(xiàn)場管理混亂,員工動作不規(guī)范
(5)員工自檢意識差,測試合格率低
三、制定改善對策及具體動作
1.實(shí)施前的工作習(xí)慣:
(1)無人統(tǒng)籌、組織流水線的改造;現(xiàn)場管理人員對流水線改造的基礎(chǔ)相對薄弱,不知從何入手;
(2)產(chǎn)前準(zhǔn)備不充分,工裝夾具、排拉不匹配,導(dǎo)致工序工時不平衡;
(3)計劃粗放、無序,物料不配套供應(yīng);造成待料停線;
(4)現(xiàn)場管理混亂,員工動作不規(guī)范;
(5)員工自檢意識差,測試合格率低;
2.實(shí)施后新的做法:
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針對問題 |
具體動作 |
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無人統(tǒng)籌、組織流水線的改造。現(xiàn)場管理人員對流水線改造的基礎(chǔ)相對薄弱,不知從何入手。 |
1.對公司高層、基層管理人員進(jìn)行流水線改造的宣導(dǎo)及思路闡述;明確流水線改造的目的和目標(biāo),確定改造小組成員名單。
2、組織管理人員進(jìn)行生產(chǎn)線平衡理論的培訓(xùn)及考試;
3、樣板流水線的選取,以KB板為試點(diǎn),7月25日開始實(shí)施。 |
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產(chǎn)前準(zhǔn)備不充分,工裝夾具、排拉不匹配,導(dǎo)致工序工時不平衡。 |
1.對流水線進(jìn)行區(qū)域規(guī)劃及流水線傳輸帶間距的設(shè)定;
2、各工序IE工時的測算;
3、排拉圖的討論制定;
4、工位及裝夾治具的重新調(diào)整。 |
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計劃粗放、無序,物料不配套供應(yīng);造成待料停線。 |
1.推行日計劃:PMC計劃員制定主計劃,月計劃,周滾動計劃,通過單單排查及《備料欠料表》每天更新《周滾動計劃》,每天16:30與物控員、倉庫組長、生產(chǎn)部主管及各組長核對次日的《生產(chǎn)派工單》,并在17:30前下達(dá)給生產(chǎn)部;
2、推行備料制: PMC文員依《周滾動計劃》、提前一周將《備料單》打印經(jīng)計劃員和物控員審核后分發(fā)給倉庫備料,提前三天領(lǐng)料至車間,產(chǎn)品投拉提前4個工作小時制作首件,將物料異常排除在產(chǎn)前。 |
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現(xiàn)場管理混亂,員工動作不規(guī)范。 |
1.討論制定一系列動作控制卡:生產(chǎn)主管、組長、多能工及物料員崗位動作控制卡,員工離崗動作控制卡,靜電管理動作控制卡;
2、嚴(yán)格控制員工按流水線間距進(jìn)行投線作業(yè),并要求產(chǎn)品單一取、放,禁止成堆取放,避免電路板上電子元件因摩擦而掉件所產(chǎn)生的不良;
3、所有工位必須按要求戴靜電環(huán),每天由IPQC進(jìn)行檢測,請購防靜電隔板用來間隔存儲半成品,取消報紙間隔存儲的方式。 |
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員工自檢意識差,僅靠終檢控制質(zhì)量,導(dǎo)致測試合格率低。 |
推行員工自檢、互檢活動,對自己工位作業(yè)完的產(chǎn)品要進(jìn)行自檢再投線,并在作業(yè)前檢查上一工序的品質(zhì)。 |
四、對執(zhí)行過程中進(jìn)行頻繁的檢查
1.實(shí)施前的工作習(xí)慣:
有規(guī)定不執(zhí)行,管理人員對于每天的每一個動作到底有沒有執(zhí)行,不清楚;到底誰沒有執(zhí)行,不知道;什么動作沒有執(zhí)行,不知道。
2.實(shí)施后新的做法:
稽核:管理層、稽核人員及老師全線跟進(jìn),發(fā)現(xiàn)問題及時改進(jìn)。
五、對執(zhí)行動作進(jìn)行頻繁總結(jié)和激勵
1.實(shí)施前的工作習(xí)慣:
沒有關(guān)注改善動作的效果,沒有每天關(guān)注數(shù)據(jù),所以,每天數(shù)據(jù)有沒有變化,不確定!動作改善有沒有效果,不確定!憑感覺評價或者不評價每個人的工作好壞!
2.實(shí)施后新的做法:
每日考核,獎勵日清,并組織管理層每天18:25進(jìn)行小結(jié)改善。
【項(xiàng)目成效】:
月份
類別
改造前
7月份(5天)
8月份(10天)
提升比例
小時產(chǎn)量
DVD
85
未生產(chǎn)
106
25%↑
卡帶機(jī)
100
152
未生產(chǎn)
52%↑
U盤機(jī)
160
未生產(chǎn)
未生產(chǎn)
測試合格
91.65%
99.44%
99.72%
9%↑
熱門標(biāo)簽:電子廠流水線改造方案工廠管理咨詢生產(chǎn)效率提升方案組織架構(gòu)提升方案工廠預(yù)算利潤提升方案
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